上回說(shuō)到磁粉制動(dòng)器與磁粉離合器的由來(lái),這回我們講講它們的發(fā)展。磁粉制動(dòng)器與磁粉離合器剛開(kāi)始的逆向和仿制在形式上成功了,在功能上也成功了。這歸功與老一輩的專家教授,有據(jù)可查的就有北航的王寶齡先生、趙典軍先生、王玉祥先生等。但是當(dāng)時(shí)國(guó)力薄弱,基礎(chǔ)差,工藝、材料等跟不上。產(chǎn)品的性能還不如人意。表現(xiàn)最明顯的是產(chǎn)品不耐用。這在軍工方面倒沒(méi)什么問(wèn)題,畢竟在導(dǎo)彈上真正使用也就幾分鐘,最多就幾十分鐘,然后就隨導(dǎo)彈一起爆炸。在飛機(jī)上應(yīng)用也問(wèn)題不大,一個(gè)架次可以一換。但是在民用領(lǐng)域沒(méi)用到一年兩年是不好交待的。
進(jìn)一步的研究發(fā)現(xiàn)磁粉不耐用是根本問(wèn)題,解決磁粉問(wèn)題成了重中之重。磁粉又分兩條解決方案。
一是由國(guó)家出面協(xié)調(diào)當(dāng)時(shí)的首都鋼研院對(duì)磁粉進(jìn)行研究。對(duì)磁粉的材料配比、加工工藝不斷進(jìn)行調(diào)整,提高磁粉的紅硬性、流動(dòng)性、矯頑力、居里點(diǎn)、耐磨性。
二是對(duì)磁粉制動(dòng)器、磁粉離合器的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。磁粉不耐磨有很大程度是同部高溫影響。我們?cè)诖欧壑苿?dòng)器、磁粉離合器內(nèi)部預(yù)置冷卻水路,冷卻水路處于線圈與磁粉中間,能夠更好地帶走磁粉及線圈的熱量,有效提高磁粉制動(dòng)器的使用壽命。經(jīng)以上兩路改進(jìn),我國(guó)的磁粉制動(dòng)器、磁粉離合器使用壽命大幅提高。我公司生產(chǎn)的磁粉制動(dòng)器及磁粉離合器在額定參數(shù)運(yùn)行壽命平均4-5年,到目前為止,使用最長(zhǎng)的磁粉制動(dòng)器是1997年2月生產(chǎn),2021年1月返廠維修。此臺(tái)磁粉制動(dòng)器中途未做維修保養(yǎng)。
時(shí)間來(lái)到九十年代末本世紀(jì)初,隨著大量進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)。很多磁粉制動(dòng)器、磁粉離合器隨著印刷機(jī)、分切機(jī)、復(fù)合機(jī)……等一同進(jìn)入國(guó)內(nèi),其中以日本三菱和神鋼較多。國(guó)外的產(chǎn)品因設(shè)備中通水不方便,并且本身也較耐用,省去了水冷通道,小巧精致的。南方很多企業(yè)紛紛仿制,逐步漸成規(guī)模。但目前從使用壽命和加載轉(zhuǎn)矩來(lái)說(shuō),比水冷式的相差還是不小的。
窗體頂端

這是我公司200Nm磁粉制動(dòng)器加載測(cè)試曲線圖,額定轉(zhuǎn)矩200Nm,2.4A對(duì)應(yīng)加載轉(zhuǎn)矩381Nm,過(guò)載能力1.9倍。
根據(jù)我公司判斷,磁粉制動(dòng)器和磁粉離合器的發(fā)展會(huì)逐步兩極分化。需要使用壽命長(zhǎng)、加載穩(wěn)定、加載性能強(qiáng)的趨向水冷式磁粉制動(dòng)器,需要價(jià)格優(yōu)惠的趨向于仿進(jìn)口的磁粉制動(dòng)器。
那么磁粉制動(dòng)器及磁粉離合器的發(fā)展應(yīng)用有哪些呢,如果您感興趣請(qǐng)看下回介紹。
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